淄博市富中化工有限公司
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腐蚀原因分析。循环水中含有盐、氧、有机化合物和微生物等都会导致腐蚀,根据不同的工况会表现出不同的腐蚀现象。上述中压二氯丙烷冷却器管板腐蚀是典型的垢下腐蚀现象,主要原因为装置在期间生产量较低,循环水用量较少,流速偏低,循环水中茹泥易附着,产生垢下腐蚀,氯离子的存在加速了腐蚀,导致管板结垢严重。措施与建议。减轻循环水腐蚀,一是要控制好循环水水质,降低循环水中重金属、氯离子、生物茹泥、氧含量等;二是要做好水冷器的运行管理,控制水冷器内循环水流速,关注进出口温差,可以增加换热器反冲洗流程,定时对水冷器进行反冲洗,减轻结垢现象;三是可采用涂层+牺牲阳极的联合保护,能对管束管板部位起到保护作用;四是可进行材质升级,使用不锈钢材质管束。蒸汽凝结水腐蚀店界二氯丙烷加热器管束泄漏晦界二氯丙烷加热器E-3/2,壳程介质为蒸汽,操作压1.0VIPa,操作温度200℃,管程介质为轻脱油溶液,操作压力5.0VIPa,操作温度96℃。管束材质为10#,设备形式为U型管,管束自更新后,一直使用正常未出现过泄漏。临界二氯丙烷加热器E-3/2发生管束爆管事故。因临界二氯丙烷加热器E-3/1和E-3/2为串联重叠布置,蒸汽先进入E-3/1,再进入E-3/2,在防冲板处部分蒸汽产生相变形成气液两相流,进而对管束进行冲刷减薄(在泄漏处发现多处明显冲刷沟槽),最后在管壳程压差(约4.0VIPa)的作用下造成大量泄漏。临界二氯丙烷加热器E-3/1和E-3/2管束拆出后发现E-3/2壳程(蒸汽)入口防冲板一侧部分管束有明显的冲刷沟槽,其中一根管束出现较大漏点,最长处约10mm。壳体检查发现临界二氯丙烷加热器E-3/1筒体内下短节焊肉缺失,存在沟槽。沟槽长度约为80mm,宽度约为4mm,深度约为5mm。具体如图3所示。筒体内下短节焊肉缺失分析为焊接质量问题,在蒸汽冲刷腐蚀的作用下加速了沟槽的形成。http://www.zbdongtong.com